Isegi valges oli Maupihaa kanalist väljasõit närvikõdi pakkuv – see on väga kitsas!
Reede, 28.märts 2025
Sõidetud Maupihaa’lt 152 nm, 24 tundi, kokku 1728 miili.
Purjetamisolud olid väga head, Hilja tegi head käiku!
Pärast 24 tundi sai täis pool ringist ümber planeedi Maa!!!
Ületasin Rohuküla vastasmeridiaani – W 156° 34′ 50″
Ristumiskoht sattus lõunalaiusele S 17° 43′ 07″
Mu autopiloot Raymarine Smartpilot X10 viskab ette umbes kord nädalas veateate – No pilot, lost head sensor. Olen seda mõned korrad asjatundjatele kurtnud, kuid mõistlikku vastust pole saanud. Loomulikult olen kõik kaablid ning ühenduskohad mõned korrad üle vaadanud.
Cooki saarte hulka kuuluva Aitutaki saareni oli jäänud 75 miili.
Olin just olnud roolis 2 tundi elektroonikale ebasobival täpselt allatuulekursil.
Keerasin laeva bakstaaktuulde, et rooli-Toomasel lihtsam oleks.
Tuult 10-13 m/s, lainel kõrgust 3-5 meetrit. Selline tavaline ookean.
Vist veerand tundi olin kajutis olnud, kui vastik piiksumine error‘ist teada andis!
Arvatavasti “turvalisuse” pärast hakkab autopiloot suuna kaotamisel 360-kraadist ringi tegema.
Seega keeras ta laeva suurel kiirusel esiteks vastu tuult!
Kui ma paari hüppega rooli juurde jõudsin – nägin kuidas murdudes MAST ALLA TULI!!!!!
Kuna krootpoomi hoidis preventer ja foka oli poomiga toestatud, siis ei saanud purjed liikuda.
Arvatavasti seetõttu mõjus liiga suur jõud mastile.
Miskit on rooliga ka valesti – rooliratas käib vabalt ringi!
Kütust on laevas piisavalt. Enne masina käivitamist pean kindel olema, et ükski ots, vaier või puri sõukruvisse ei sattuks!